Efter att taket och stolparna ser
hyfsade ut så är det plåten framför torpeden
(huv/front/skärmar) som skall göras. Börjar glatt med
den nya huven som skall bestå av en SAAB92-huv för att
få den rätta bulligheten samtidigt som den ser SAABish ut.
Tyvärr är ju den c:a 400mm för kort, varför en
vanlig långnoshuv får skarvas i, därbak. Sen
måste pressningen på huven fixas till så att den
följer en snygg "svepande" linje från torpeden och
framåt. För att detta ska stämma så måste
ett antal snitt läggas i de båda huvarna och kilar svetsas
in. Dessutom så stämmer inte bredden riktigt bra så
den måste justeras oxo. Men det är ju inte så
svårt eftersom huvarna ändå ska styckas i flera delar.
Mycket mäta blev det innan det
slutliga ihop-parningensläget bestämdes. Det
underlättades INTE av att den förre ägaren ordnat
så att inre hjulhusen var asymetriska.
Dåååligt med referensmätpunkter. Tack vare
hjälpsamma krafter på SAAB-klubbens forum så kunde jag
använda motorn/vevaxeln som mätreferens. (Näe veven
sitter INTE i mitten av bilen...den sitter c:a 30mm offset åt
höger!)
När väl läget på
huvarna bestämts så behövde en ny (övre) frontbalk
med fästen för huvgångjärnen fixas. Lite
fyrkantsrör och 5mm plåt så löste sig det.
Bultades i innerskärmarna
och i en förstärkningsbalk som går straxt framför
oljetråget, under
golvet.
Vid ihopsvetsningen av huvarna så
grovkapades dessa först, men allra
först ritades lite referenspunkter upp på huvarna så
att det fanns nåt
att mäta på när kanterna var bortkapade. Nå, det
som måste kapas på
huvarna kapades bort och sen skruvades resterna ihop med
plåtskruv.
Mera mäta och prova. Sen svetsades mittendelen ihop med en
kant-i-kant
skarv. Lite sticksågande, fixerande av plåtkanterna med
magneter från
en gammal hårddisk (eftersom det inte finns så djupa
svetstänger) och
så svetsa. Såga en bit, svetsa lite till, och så
vidare tills hela
mittdelen var ihopsvetsad. Sen forsatte arbetet med att svetsa ihop
huvkanterna
och till sist så ordnades pressningen på huven genom att
kapa ur kilar
och lägga i plåt på andra ställen. Målet
var såklart att få en jämn och
fin linje från torpeden ända fram till framkant. Tror nog
att bilderna
nedan klargör proceduren ;-) Nånstans i denna procedur
tillverkades
också en mall för att få kurvaturen på huvkanten
( och skärmarna)
någotsenär lika på höger och vänster sida.
För att få huven att
stämma med de blivande skärmarna så fick de
"provmonteras" så gott det nu gick. Det visade sig då att
förstärkningsprofilen i 92a-huven måste flyttas lite.
Det var ju egentligen inte fel eftersom jag då fick anledning att
skära bort den, borsta / blästra ytrosten och måla upp
densamma innan återmonteringen. Sidostöttorna såg
väldigt tråkiga ut så de ersattes av en bit rör
från långnoshuvens gångjärnsmekanism !
Återanvändning va ordet !
Hela operationen var lite "Moment22",
för att få till huven så måste skärmarna
vara klara som måste ha huven färdig....
|
|
![]() |
![]() |
|
Frågor om projektet kan med fördel skickas till mig och kommer att besvaras ASAP.
| Tillbaka till LOW95 startsida |
Nästa sida |
|
Senast uppdaterad 080617 |